東北網12月22日訊 (記者 許諾) 12月16日,大慶石化煉油廠攻破重油催化一車間主風機組技術難關,通過對主風機組性能參數深入研究,精細調整,摸索出機組最優工況點,讓機組發電功率較去年同期翻一倍,發電功率突破3010千瓦,不僅創歷史最高記錄,而且遠超國內同行業最佳水平。

重油催化裂化裝置素有『煙機一響,黃金萬兩』的說法,煙機是其重要的節能設備,它將煙氣的內能和靜壓能轉化為機械能,代替電機帶動主風機運行。當煙機提供的能量大於主風機的耗能時,除了驅動主風機外,還可以發電,起到節能降耗的作用。
主風機組是大慶石化煉油廠200萬噸/年重油催化裝置的關鍵設備,屬於公司級A類機組,采用三機組配置型式,由煙氣輪機、軸流風機、增速箱、電動發電機等系統組成。

在全國電力供應緊張的局勢下,大慶石化煉油廠堅持低成本發展,嚴格全員、全要素和全過程目標成本管控,強化對標意識,依靠科技和管理創新推動成本硬下降。重油催化一車間積極響應號召,把耗電大戶主風機組作為重點攻關對象,組織工藝、設備專業研究節電方案。攻關小組立足實際,深入研究主風機組性能參數,經過詳細計算煙機效率和對比軸流風機性能曲線,他們不斷摸索操作參數,實現煙機入口蝶閥逐漸開大,在降低出口壓力使軸流風機提供等風量的同時,降低軸功率。
調整過程中,攻關小組發現軸流風機出口壓力、軸流風機的效率和軸功率是一組相互制約的參數,他們不斷探索實踐,多參數變量分析和精細操作,摸索出機組最優工況點,實現了主風機組高效運行,電動發電機進入全力發電工況。經過調整和驗證,主風機組每月發電量可達到216.72萬千瓦時,通過總配變電所補充至煉油廠6千伏高壓電機用電,每月可創效108.36萬元,為全廠提質增效做出顯著成效。